世紀(jì)之交是日本焦炭生產(chǎn)的轉(zhuǎn)換期,一方面,九十年代泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后因鋼鐵需求疲軟導(dǎo)致焦炭減產(chǎn);另一方面,供城市煤氣的焦?fàn)t因被天然氣取代而多部停產(chǎn)。近年由于鋼鐵需求恢復(fù),除擴(kuò)大噴煤比和大力延長(zhǎng)焦?fàn)t壽命外,開(kāi)始對(duì)部份停產(chǎn)焦?fàn)t恢復(fù)生產(chǎn)(如三井礦山)和新建焦?fàn)t(如JFE鋼鐵5#焦?fàn)t)。
在節(jié)能方面效果 好的干熄焦(CDQ)技術(shù),既可回收余熱進(jìn)行發(fā)電,又可提高焦炭質(zhì)量以利于高爐降低焦比,因此綜合節(jié)能和減排CO2的效果良好,現(xiàn)普及率已達(dá)80%以上。
在配煤方面,由于近年主焦煤價(jià)格暴漲,從合理利用資源的角度出發(fā),狠抓了擴(kuò)大非微粘煤的配比,已由上世紀(jì)九十年代初的20%擴(kuò)大到2001年的近40%,近年又?jǐn)U大到50~60%,主要是采取了降低煤中水分的煤預(yù)熱技術(shù)和對(duì)微粉煤的預(yù)成型技術(shù),目前相關(guān)設(shè)備已基本得到普及。
在延長(zhǎng)爐體壽命方面,由于完善和改進(jìn)了修補(bǔ)技術(shù)、爐體診斷技術(shù)及操作管理技術(shù),焦?fàn)t的平均爐體壽命已達(dá)35年以上,部分達(dá)40年左右。
在環(huán)保技術(shù)方面,除加強(qiáng)了防止粉塵排放和焦?fàn)t煤氣泄漏外,還從減排CO2出發(fā),從2000年起在煉焦煤中摻入1%的廢塑料煉焦成功,能量利用率達(dá)94%,高于高爐噴吹的75~80%,除在新日鐵所屬5個(gè)廠推廣外,2006年JFE鋼鐵的京濱廠也開(kāi)始試行,接著又開(kāi)發(fā)成功將摻入量擴(kuò)大到2%的技術(shù)并已推廣。
在焦?fàn)t煤氣合理利用方面,過(guò)去就開(kāi)發(fā)成功了從焦?fàn)t煤氣中提氫,配合利用氧氣機(jī)的副產(chǎn)品氮和石灰窯的副產(chǎn)品CO2生產(chǎn)尿素的技術(shù),近年為了適應(yīng)發(fā)展燃料電池汽車(chē)的需要,新日鐵已將從焦?fàn)t煤氣中分離出的氫汽車(chē)加氫站,從而為節(jié)能環(huán)保作出更大的貢獻(xiàn)。
為適應(yīng)21世紀(jì)對(duì)節(jié)能環(huán)保的更高要求,由政府主持開(kāi)發(fā)的新焦?fàn)t項(xiàng)目“Scope 21”,經(jīng)1994~2003年的研究開(kāi)發(fā)已開(kāi)發(fā)成功。根據(jù)50t/d的工試爐結(jié)果,其生產(chǎn)效率為現(xiàn)焦?fàn)t的2.4~3倍,非微粘結(jié)性煤比也進(jìn)一步加大,節(jié)能率達(dá)20%左右,環(huán)保進(jìn)一步改善,因此新日鐵正積籌備建實(shí)用爐中。
從節(jié)約篇幅出發(fā),對(duì)我國(guó)已在推廣并眾所周知的干熄焦等重大節(jié)能技術(shù)不再重復(fù)介紹,現(xiàn)重點(diǎn)對(duì)2001年日本各廠焦?fàn)t生產(chǎn)和節(jié)能技術(shù)推廣情況、焦?fàn)t摻用廢塑料工藝技術(shù)和“Scope 21”技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)過(guò)及具體技術(shù)介紹如下,以供參考。
日本2001年焦?fàn)t生產(chǎn)和節(jié)能技術(shù)推廣情況簡(jiǎn)介
日本2001年產(chǎn)鋼10286萬(wàn)t,比上年減少3.4%,產(chǎn)鐵7924萬(wàn)t,產(chǎn)焦3539萬(wàn)t,均略低于上年。共有焦?fàn)t45座合4262孔生產(chǎn),其主要生產(chǎn)指標(biāo)和節(jié)能技術(shù)推廣情況見(jiàn)表1。 表1 各廠焦?fàn)t生產(chǎn)指標(biāo)和節(jié)能技術(shù)推廣情況
由以上可以看出,4262孔焦?fàn)t中僅有809孔未上干熄焦,說(shuō)明其普及率已達(dá)81%以上。煤調(diào)濕雖略低,但靠煤預(yù)熱、成型煤等補(bǔ)足,因此節(jié)能效果也很好。還有各廠通過(guò)加強(qiáng)管理和推廣節(jié)能技術(shù),除產(chǎn)量普遍超過(guò)設(shè)計(jì)能力外,當(dāng)年非微粘結(jié)性的配比也達(dá)到40%左右,都值得我們學(xué)習(xí)。近年針對(duì)煉焦煤價(jià)格暴漲的嚴(yán)峻形勢(shì),新日鐵的環(huán)境工藝研究開(kāi)發(fā)中心通過(guò)大量基礎(chǔ)性研究后開(kāi)發(fā)成功了進(jìn)一步擴(kuò)大非微粘結(jié)煤配比的技術(shù),目前正在各廠推廣應(yīng)用中。
煉焦煤中配入廢塑料應(yīng)用技術(shù)簡(jiǎn)介 日本NKK京濱廠4093m3高爐于1995年學(xué)習(xí)德國(guó)不來(lái)梅廠經(jīng)驗(yàn)試噴廢塑料代煤成功后,1996年出臺(tái)了減排CO2為中心的鋼鐵業(yè)2010年節(jié)能環(huán)保志愿計(jì)劃,即列入鋼鐵業(yè)吃廢塑料100萬(wàn)t以折合鋼鐵節(jié)能1.5%的目標(biāo)后,NKK福山廠和神戶(hù)制鋼加古川廠也開(kāi)始推廣,能量利用量高達(dá)75~80%,但要求含氯廢塑料≤2%。新日鐵卻在過(guò)去廢塑料油化技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功了在煉焦煤中摻入廢塑料1%的煉焦技術(shù),加入的廢塑料除20%變成焦炭外,其余變成煤氣和化工副產(chǎn)品各40%,以使能量利用率達(dá)94%,高于高爐噴吹的75~80%和氣化液化的65%,同時(shí)含氯廢塑料的比例可放寬到5%,從而具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)。于是新日鐵優(yōu)先于2000年在君津廠和名古屋廠各建成4萬(wàn)t/a預(yù)處理裝置,2001年又在八幡廠和室蘭廠各建成2萬(wàn)t/a預(yù)處理裝置。由于按“容器包裝再生法”的規(guī)定,廢塑料處理協(xié)會(huì)要付給處理廠2~4萬(wàn)日元/t的委托處理費(fèi),在這種激勵(lì)政策下,新日鐵又通過(guò)開(kāi)發(fā)成功將廢料配入比提高到2%的技術(shù)后,把各廠的預(yù)處理量加倍的同時(shí),于2005年又在大分廠建4萬(wàn)t/a預(yù)處理裝置,當(dāng)年5個(gè)廠共吃廢塑料17萬(wàn)t以上,超過(guò)了高爐噴吹的15萬(wàn)t。不僅新日鐵計(jì)劃到2010年共吃38萬(wàn)t,連JFE鋼鐵的京濱廠也于2005年起試摻6000t,擬成功后將繼續(xù)擴(kuò)大,今后將成為鋼鐵企業(yè)吃廢塑料的主流。
具體預(yù)處理過(guò)程為:將回收的混合廢塑料拆包后先用人工檢出較明顯的雜物,然后經(jīng)粉碎機(jī)碎為5mm左右的小片,若發(fā)現(xiàn)PVC等含氯廢塑料偏高時(shí),可利用比重法將過(guò)多的部分選出,然后送造粒機(jī)壓成2~3mm的小粒,按比例加入煉焦煤中即可。由1%擴(kuò)大到2%的關(guān)鍵為解決加大摻入比后不致影響焦炭的強(qiáng)度。經(jīng)多次試驗(yàn),終于找出合適的造粒徑,從而問(wèn)題得到了解決。從技術(shù)上看廢塑料還可更多的摻入,但缺點(diǎn)是此部分的焦炭回收率將由70%降至20%,即焦炭產(chǎn)量將降至1.5%左右,目前日本焦炭的生產(chǎn)能力不足,故維持在這一水平較為合適,若在我國(guó)推廣,還可適當(dāng)加大摻入比。
“Scope 21”新技術(shù)的開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)介 1 開(kāi)發(fā)背景。為適應(yīng)21世紀(jì)焦煤短缺,環(huán)保日益嚴(yán)格以及現(xiàn)有焦?fàn)t將于21世紀(jì)初大修的要求,日本政府于1994年決定由煤炭綜合利用中心會(huì)同鋼鐵聯(lián)盟共同開(kāi)發(fā)下一代新?tīng)t型“Scope 21”,經(jīng)過(guò)8年努力,終于在2001年完成50t工試,成為當(dāng)代大范圍上 杰出的煉焦法。但由于近年來(lái)從減排CO2出發(fā),各廠采取擴(kuò)大焦炭進(jìn)口的方針和加強(qiáng)了老焦?fàn)t的維護(hù),因此尚未得到利用。據(jù)近日的媒體報(bào)道,新日鐵正籌備在大分廠建實(shí)用化爐中。
2 開(kāi)發(fā)目標(biāo)。通過(guò)將現(xiàn)室式煉焦?fàn)t的功能分解為煤預(yù)熱、干燥和干餾及焦炭改質(zhì)和熄焦等三大工序,以提高系統(tǒng)的功能和效率,具體目標(biāo)為和當(dāng)時(shí)的GM焦?fàn)t相比有以下優(yōu)點(diǎn):
——合理利用資源,非粘煤配比提高到50%。
——生產(chǎn)效率提高到2.4~3倍。
——環(huán)保和節(jié)能效果好:(a)達(dá)到無(wú)煙、無(wú)臭和無(wú)塵;(b)SOx-10%、NOx-30%;(c)節(jié)能20%。
其工藝流程大致如下:
(1) 原料煤通過(guò)干燥分級(jí)機(jī)分為兩級(jí),干燥熱源利用煙氣余熱和補(bǔ)加燃料的熱風(fēng)爐。
(2) 粗粒煤經(jīng)快速加熱到350~400℃直接入爐,細(xì)粒煤經(jīng)快速加熱到350~400℃并經(jīng)熱成型后入爐,所用熱源同上。
(3) 焦?fàn)t炭化室由高導(dǎo)熱性耐火材料砌成,并附蓄熱室,在壓力控制下于750~850℃下干餾,成焦后于密閉狀態(tài)下送入改質(zhì)器再加熱到1000℃后熄焦。
上述工藝具體達(dá)到目標(biāo)的功能如下:
(1) 通過(guò)對(duì)煤的快速加熱以改善煤的粘結(jié)性,可多用非粘煤15%,另外對(duì)細(xì)粒煤熱壓成型可使入爐煤的堆比重由0.75kg/cm3提高到0.85kg/cm3,非粘煤可再多用15%。
(2) 目前焦?fàn)t在≤100℃下停8h,100~1000℃下停10h,在爐共18h;新?tīng)t為≤400℃下停0.5h,400~800℃下停5.5h,共計(jì)6h,只有原來(lái)的1/3,故生產(chǎn)效率大幅提高。
(3) 節(jié)能主要由于入爐煤溫度提高、干餾時(shí)間縮短和出爐溫度降低的原因。環(huán)保主要是由于煤焦密閉運(yùn)輸和焦?fàn)t燃燒改進(jìn)后的低NO2化等因素。
3 煤預(yù)
熱處理技術(shù)的開(kāi)發(fā)過(guò)程。1994年在基礎(chǔ)技術(shù)研究成果后建成0.6t/h中試爐,其成果如下:
(1) 為了驗(yàn)證快速加熱對(duì)改進(jìn)焦炭質(zhì)量的效果,按設(shè)計(jì)流程用90kg/h試驗(yàn)裝置進(jìn)行了焦炭質(zhì)量的改進(jìn)試驗(yàn),可看出其基本效果如下:
(a)加熱氣體對(duì)焦炭質(zhì)量的影響。試驗(yàn)煤為粘結(jié)性煤和非粘結(jié)煤各1/2,其成分如表2。
表2 試驗(yàn)煤的成分和性能
用3種加熱氣體對(duì)煤處理后,用模式爐成焦后的質(zhì)量對(duì)比如表3。
表3 加熱氣體成分和焦炭質(zhì)量的對(duì)照表
(b)對(duì)粘結(jié)煤和非粘煤分別處理對(duì)焦炭質(zhì)量的影響。所用煤種的成分如表4。按5種不同方式預(yù)處理后對(duì)焦炭質(zhì)量的影響如表5。由試驗(yàn)結(jié)果可看出分別處理的效果 好。
表4 兩種煤的成分對(duì)比
表5 不同煤預(yù)處理方式對(duì)焦炭質(zhì)量的影響
(2) 煤預(yù)熱處理系統(tǒng)中試。為給工試提供設(shè)計(jì)依據(jù),在上述單項(xiàng)試驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上于1998年10月到1999年末進(jìn)行了系統(tǒng)中試,其主要成果如下:
(a)設(shè)備概況。基本流程是在流化床加熱至300℃左右分級(jí),通過(guò)氣流加熱塔分別對(duì)粗粒和細(xì)粒粉進(jìn)行快速加熱試驗(yàn),并對(duì)加熱后的細(xì)粒進(jìn)行熱壓成型試驗(yàn)。由于氣流加熱爐只有一套,只能將兩者的加熱試驗(yàn)時(shí)間錯(cuò)開(kāi)進(jìn)行。試驗(yàn)設(shè)備考慮分階段加大20倍的原則,系統(tǒng)中試為0.6t/h,放大到工試的12t/h和實(shí)用爐的230t/h,即考慮實(shí)用爐配套4000m3高爐的需要,焦?fàn)t的日產(chǎn)規(guī)模為4000t,中試設(shè)備的規(guī)格如表6。
表6 煤預(yù)熱系中試設(shè)備規(guī)格
(b)試驗(yàn)結(jié)果基本符合設(shè)計(jì)要求,接著于2001年放大設(shè)計(jì)建成工試設(shè)備。
4 新焦?fàn)t結(jié)構(gòu)的特征。為實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)加熱到350℃的煤干餾,優(yōu)先應(yīng)開(kāi)發(fā)保證高效生產(chǎn)的高負(fù)荷燃燒和高導(dǎo)熱性爐壁以及在高堆比重下確保爐壁長(zhǎng)壽命的室狀爐。其具體結(jié)構(gòu)如下:
(1) 燃燒結(jié)構(gòu)。 在1995~1998年系列試驗(yàn)基礎(chǔ)上,決定采取類(lèi)似現(xiàn)有焦?fàn)t的燃燒結(jié)構(gòu)。但為保高效生產(chǎn)采取了導(dǎo)熱性好的薄壁結(jié)構(gòu)(由100mm厚改為70mm)和優(yōu)質(zhì)硅磚,它和現(xiàn)用硅磚的性能對(duì)比如表7。此外,新開(kāi)發(fā)的
燃燒器在低NOx化的同時(shí),爐高方向的溫差也縮小到±25℃以下,1200℃時(shí)的NOx也由現(xiàn)在的200ppm下降到50ppm。
表7 新用硅磚和原焦?fàn)t硅磚的性能對(duì)比
(2) 蓄熱式結(jié)構(gòu)。為在總蓄熱室容積不變下將蓄熱負(fù)荷提高1倍,采取了將槽形格子磚的槽寬由15mm改為11mm的同時(shí),將磚厚也由15mm改為11mm,從而擴(kuò)大了蓄熱面積;加上蓄熱、放熱時(shí)間的改進(jìn),終于達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
(3) 炭化室結(jié)構(gòu)。如上所述,在將爐壁減薄的同時(shí)還采用了導(dǎo)熱性好的高密度硅磚,使炭化室爐壁的導(dǎo)熱率提高到原焦?fàn)t的1.7倍。只是相鄰燃燒室間的接合部,從保護(hù)爐體結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度出發(fā)未予減薄,因此可保證預(yù)熱煤的快速干餾。
5 總體設(shè)備的工試。 從1998年開(kāi)始干餾爐的設(shè)計(jì),1999年起用2年時(shí)間建成了工試設(shè)備。其能力為中試設(shè)備的20倍和實(shí)用爐的1/20。另外對(duì)低溫出焦后焦炭的升溫改質(zhì)和熄焦已于1994~1999年利用現(xiàn)干熄焦設(shè)備完成了試驗(yàn),不再列入此次工試。
煤預(yù)熱處理系統(tǒng)的主要設(shè)備規(guī)格均按實(shí)用機(jī)的1/20規(guī)模選用和參照中試結(jié)果設(shè)計(jì),干餾爐采用1臺(tái),也按上述燃燒 佳化試驗(yàn)結(jié)果并考慮今后實(shí)用化時(shí)符合環(huán)保要求的條件設(shè)計(jì);爐體尺寸按爐高、爐寬同實(shí)用爐而爐長(zhǎng)為實(shí)用爐的1/2,即分別為7.5m、435/469mm和8m。
經(jīng)2001年建成工試后,均達(dá)到了預(yù)定目標(biāo),并于2003年經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)審合格后正式驗(yàn)收,現(xiàn)正據(jù)以進(jìn)行實(shí)用爐的設(shè)計(jì)和籌建中。新?tīng)t和老爐的對(duì)比示意圖如下,以供參考。
圖 新舊焦?fàn)t示意圖對(duì)比
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